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    高炉矿槽除尘器原因分析
    发布时间:2015-04-10        浏览次数:254        返回列表
    高炉矿槽除尘器原因分析
    (1)对设计风量进行论证。由于每个高炉矿槽有24个矿槽,槽容最小的为580m3,最大的为720 m3,且矿槽的槽口是相通的,高炉矿槽除尘器的处理能力7850m3/h,除去风量损耗,吸尘口几乎没有什么吸力,除尘效果较差。
    (2)对气流的通畅进行分析:除尘器灰斗采用双灰斗形式,含尘气体的进口又设在灰斗中部,导致气流组织不顺而存在短路现象;除尘器灰斗处的重锤式卸灰阀密封不严,在负压的影响下气流从卸灰口直接进入除尘器内部,灰斗存不下灰,反而造成二次扬尘。另一方面,脉冲布袋除尘器的清灰控制与卸料小车卸料同时间,破坏了气流组织。
    (3)每个矿槽都有三条加料系统,由于矿槽的槽口是相通的,且三条系统不可能在同一位置加料,当一条系统在加料时,粉尘从相邻的槽口排出。
    (4)吸尘口密封不够严密,且密封材料损坏严重,漏风率高,导致吸尘口风量很小。
    高炉矿槽除尘器改造方案
    (1)将每条卸料系统的两台除尘装置改成一台,除尘器的处理风量增加到40000m3/h,将设备放置在重型卸料车延长的平台上(平台与车架用销子连接)。
    (2)含尘气体的进口设在除尘器箱体的前中部,气体的出口社在除尘器箱体的后中部;采用螺旋机输灰,星型卸灰阀排灰;除尘器的清灰控制与小车卸料时间错开,即小车卸料时除尘器不清灰,小车卸料结束后再开始清灰。
    (3)完善吸尘罩与吸尘关间的连接和密封,减少吸尘系统的漏风,将原密封材料改为耐磨材料,同时将吸尘口长度改为1米(原长度为1.5米),使风量更为集中。
    (4)由于K系统每次只有一侧卸料,为使风量最大化利用,在风管上增加手动阀门,不下料的一侧及时关闭。
    (5)对电器柜进行防尘处理,减少电器故障。
    (6)重新修订操作规程:要求矿槽上无论哪条系统生产,其相邻系统只要不生产,必须与生产的系统处于同一位置,并开启除尘系统,控制粉尘从相邻的槽口排出。
    高炉矿槽除尘器存在问题
    (1)每个矿槽都有三条加料系统,由于矿槽的槽口是相通的,且三条系统不可能在同一位置加料,当三条系统或两条系统同时加料时,相邻槽口粉尘溢出还是无法控制。
    (2)由于球团和干熄焦的粉尘相当大,所以还存在除尘器的风量不能满足的问题,由于槽上的加料系统不可能改造,如果除尘器的风量继续加大,加料系统设备的承受能力不能满足。
    (3)设备维护保养难度较大,空压机过滤器更换频繁。钢厂除尘器管道的布置与钢厂除尘器管道、水泥厂除尘器管道的布置相似,主要尊循以下几个原则:不影响工艺生产、便于安装检修、降低除尘管网阻力、为用户节省投资,铝厂除尘器管道要与生产设备统一考虑,使工艺流程合理。烧结除尘器是一种以气体过滤为工作原理的钢厂除尘器,采用的滤芯是烧结板过滤元件。高炉出铁厂除尘器冶炼是在低能量消耗的条件下,通过受控的炉料与煤气流的逆向运动,高效率地完成还原、造渣、热传导及渣铁反应等过程,得到化学成分与物理性能较为理想的液态铁金属。

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